TBS工作原理及分选理论基础研究-平顶山煤炭技师学院
TBS在选煤中的应用研究
朱海龙1 李先芳2
1.平顶山工业职业技术学院 河南 平顶山 467001
2.中平能化集团天工公司 河南 平顶山 467000
摘要 针对选煤中分选细粒煤的问题进行了探讨,分析了TBS的工作原理以及在选煤厂中的应用效果,指出TBS是选煤厂进行技术改造分选细粒煤的重要途径之一。
关键词 选煤;TBS;工作原理;应用效果
1概述
我国煤炭资源数量大我国煤炭的可选性差,高硫、高灰和细粒煤较多。据不完全统计,3~0.mm细粒煤含量多数在20~45%之间,而这部分煤与矿物质解离的比较充分,为脱硫降灰提供了良好的条件。如果这部分煤分选,势必会极大地总精煤产率和企业的经济效益。的煤粒,利用传统的宽粒级重选和浮选方法处理效果均不理想。分选是目前国外用于解决煤高效分选和分级的重要设备之一,已大量工业化应用,但国内Teetered Ted Separator的缩写,中文译为干扰床选干扰床选属于重力选矿范畴,以水作为分选介质,在上升水流作用下使细矿物颗粒流态化,按密度和粒度及动力学特性进行分选。 V Vcourse.high,则高密度粗粒将在该上升流体中沉降,而低密度细粒将上浮,从而实现多组分粒群按密度和粒度实行分离。
进而,如果粒群的粒度相等或在很窄的粒级范围内,则颗粒的沉降速度取决于颗粒的密度,不同密度的颗粒在一定上升水速作用下将按密度进行分选。
干扰床分选机的工作原理示意图如图1所示,干扰床分选机主要由分选机机体、流体分布器、精矿收集槽、给料系统和排料系统等构成。
图1 TBS干扰床分选机的工作原理示意图
其工作过程为:入料由矿浆给料管给到干扰床分选机中,水由泵打入分选机底部的流体分布器,并在干扰床分选机机体内产生上升水流,入料中那些沉降速度恰好等于上升水流速的组分悬浮于干扰床分选机中,形成具有一定密度的悬浮液干扰床层。干扰床的密度可由上升水流速的速度来控制。分布器使上升水分布均匀,防止上升水流对稳定干扰床层的冲击。当达到稳定状态时,入料中那些沉降速度低于上升水流速的颗粒将进入溢流而成为精矿,而沉降速度大于上升水流速的颗粒将穿过床层进入底流成为尾矿,从而实现分选。
3TBS在选煤厂中的应用效果分析
笔者对我国某选煤厂应用TBS前后的效果进行了分析,发现经过技术改造后,采用了TBS分选系统中的细粒煤,大大减轻了浮选系统的负荷,优化了选煤工艺流程,各项技术指标均达到了一个较高的水平,经济效益显著提高。
下面根据收集到的该厂应用TBS前后的生产资料进行经济效益分析如下。
这是该厂应用TBS前后的生产日报表。表1和表2。
表1 应用TBS前的生产日报表
项目 当日累计 当月累计 实际(t) 产率(%) 灰分(%) 实际(t) 产率(%) 入洗原煤 2738.3 72698.9 精煤总量 1500.0 54.8 10.23 36013.0 49.5 浮选精煤 769.0 28.1 11.13 15347.0 21.1 重选精煤 731.0 26.7 9.29 20666.0 28.4 中煤 96.4 3.5 21.33 3487.4 4.8 矸石 398.2 14.5 -- 143224 19.7 煤泥 741.0 27.1 21.03 188.3.0 25.9 损耗 项目 用量 单耗 用量 单耗 起泡剂(L) 240.0 0.3 7155.0 0.5 捕收剂(L) 2000.0 2.6 56540.0 3.7 重介质(kg) 19000.0 6.9 301000.0 4.1
表2 应用TBS后的生产日报表
项目 当日累计 当月累计 实际(t) 产率(%) 灰分(%) 实际(t) 产率(%) 入洗原煤 1904.0 70911.0 精煤总量 1470.0 77.2 10.56 49427.0 69.7 浮选精煤 867.0 45.5 11.57 26151.0 36.9 重选精煤 603.0 31.7 9.11 23276.0 32.8 中煤 49.8 2.6 24.10 2792.2 3.9 矸石 199.3 10.5 -- 11168.9 15.8 煤泥 183.0 9.6 34.54 7452.0 10.5 损耗 项目 用量 单耗 用量 单耗 起泡剂(L) 600 1.0 20960.0 0.8 捕收剂(L) 600 1.0 19440.0 0.7 重介质(kg) 200 0.1 65200.0 0.9
通过上述表1和表2,可以看出,应用TBS后生产情况大有改观。主要表现在如下几个方面,现对比计算经济效益如下:
①介耗减少。技术改造前,介耗高,介耗平均4.8kg/t原煤左右。技术改造后,介耗平均1.0kg/t原煤左右。
以每月处理原煤7万吨,介质价格按1300元/吨计算,则介耗减少费用为(4.8Kg/吨原煤—1.0Kg/吨原煤)×7万吨原煤×1300元/吨=34.5万元,预计全年可节约介耗为414万元。
②浮选药剂减少。技术改造前,油耗高,油耗平均2.2kg/t原煤左右,技术改造后,油耗平均1.15kg/t原煤左右。
以每月处理干煤泥3.5万吨,浮选油价格按6000元/吨计算,则油耗减少费用为(2.2Kg/吨煤泥—1.15Kg/吨煤泥)×3.5万吨煤泥×6000元吨=22万元,预计全年可节约264万元。
③精煤产率提高。在未使用TBS前,精煤产率平均为59%,使用后回收率提高到70.5%。
以每月处理7万吨原煤,现精煤价格按986元/吨,原精煤价格按680元/吨计算,则月创效益为(70.5%—59%)×7万吨×(986—680)元/吨=224.91万元,预计全年创效益为2698.92万元。
④处理量提高。采用TBS分选细粒煤使选煤生产工艺进一步优化组合,选煤厂年处理能力大幅提高,而且脱介效果和分选效果明显提高,达到了节能降耗减排的目的。
4结论
从以上分析可以看出,该选煤厂通
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